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220t/h鍋爐二級(jí)噴水減溫器隱患分析與改造

日期: 作者:振輝 來源: 字體: 瀏覽 241 我要評(píng)論

220t/h鍋爐二級(jí)噴水減溫器隱患分析與改造
    [摘要]鍋爐噴水減溫器對(duì)控制鍋爐主汽溫度具有重要意義,實(shí)際運(yùn)行中減溫器主要故障就是泄漏,今天連云港振輝公司針對(duì)某熱電站220t/h高溫高壓鍋爐噴水減溫器在運(yùn)行初期發(fā)現(xiàn)的減溫器泄漏問題進(jìn)行分析,從根本上找到了泄漏原因并采取必要措施,成功消除了這一隱患。
一、概述
    某熱電站兩臺(tái)220t/h高溫高壓鍋爐主要燃燒高爐產(chǎn)生的廢氣—高爐煤氣,并摻燒一定比例焦煤,利用鍋爐產(chǎn)生的蒸汽送入汽輪機(jī)發(fā)電,或通過減溫減壓器向煉鋼廠供汽。該電站為高煤消耗大戶,每小時(shí)消耗高煤40萬Nm3,為公司減少高煤放散、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用,為循環(huán)經(jīng)濟(jì)典型實(shí)例。
    該220t/h鍋爐系制造WGZ220-9.81/18型,噴水器為混合式減溫器,采用噴水減溫方式,減溫器分兩級(jí),一級(jí)粗調(diào),二級(jí)微調(diào)。投運(yùn)時(shí),減溫器將高壓給水(二級(jí)除鹽水)通過笛形噴管上的7個(gè)小孔,直接噴入集箱內(nèi)的保護(hù)襯套,與過熱蒸汽混合并換熱,對(duì)汽溫進(jìn)行調(diào)節(jié)(如圖1)。2013年5月25日,巡檢人員發(fā)現(xiàn)1#爐甲側(cè)二級(jí)減溫器處大量漏水,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)減溫器集箱與保護(hù)套管結(jié)合處的焊縫(A點(diǎn))有兩條裂紋,分別有4~5cm和8~9cm長(zhǎng),進(jìn)一步對(duì)減溫器分解檢查發(fā)現(xiàn)噴管與保護(hù)套管對(duì)接處的焊縫(B點(diǎn))破裂,大量給水從焊縫溢出,流入保護(hù)襯套和集箱壁面之間的縫隙中,由于在運(yùn)行工況下給水溫度與蒸汽溫度相差高達(dá)350℃,集箱壁面反復(fù)不斷被高溫蒸汽和低溫減溫水沖刷,溫度變化頻繁而劇烈,材料內(nèi)部產(chǎn)生交變的熱應(yīng)力而疲勞破壞。若不能及時(shí)消除該隱患,極有可能損壞整個(gè)減溫器,造成緊急停機(jī)停爐,影響主體廠生產(chǎn)。由于二級(jí)減溫器懸吊布置在煙道內(nèi),位置高,連接管道繁雜,裝拆不便,工期長(zhǎng),施工人員操作起來也很危險(xiǎn)。長(zhǎng)期停爐造成的損失也是巨大的。

二、攻關(guān)措施
    對(duì)此重大隱患,工廠技術(shù)人員人員與連云港振輝機(jī)械設(shè)備有限公司的技術(shù)人員作進(jìn)一步核實(shí),對(duì)隱患產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析,并提出了一套整改措施。
1.減溫器噴管與保護(hù)套管對(duì)接焊縫破裂的原因
    通過對(duì)該減溫器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析和計(jì)算,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為原因有以下幾點(diǎn):
(1)減溫器工作條件惡劣
    二級(jí)減溫器位于鍋爐水平煙道內(nèi),高溫過熱器冷段和熱段之間,在運(yùn)行工況下,此處汽溫高達(dá)470~480℃,蒸汽壓力達(dá)到9.8MPa,減溫水額定流量4.17t/h,但隨汽溫變化要不斷調(diào)節(jié)甚至停/投運(yùn),它的流量變化會(huì)產(chǎn)生熱沖擊。在高溫高壓和熱沖擊下,材料內(nèi)部就產(chǎn)生交替變化的熱應(yīng)力,而A、B兩處焊縫存在殘余應(yīng)力,它與熱應(yīng)力疊加,使這兩處應(yīng)力最大,強(qiáng)度最差,是整個(gè)結(jié)構(gòu)中的弱點(diǎn)。
(2)減溫器內(nèi)部有共振現(xiàn)象
    經(jīng)過流體力學(xué)計(jì)算得知,蒸汽流量200t/h時(shí),減溫器集箱內(nèi)蒸汽流速在50m/s左右,雷諾數(shù)為9.77×106,是典型的湍流狀態(tài),汽流速度不規(guī)則的劇烈變化,對(duì)噴管產(chǎn)生激振力。而蒸汽流經(jīng)噴管處因集箱流通截面突變而產(chǎn)生渦流,也能引起振動(dòng),此外二級(jí)減溫水從噴管小孔以每秒數(shù)百米的速度噴射,這種高速射流對(duì)噴管產(chǎn)生很大的反沖力(如圖2)。這三種因素使整個(gè)噴管發(fā)生受迫振動(dòng),當(dāng)振動(dòng)頻率與噴管固有頻率一致時(shí),整個(gè)噴管就發(fā)生共振。

圖2  渦流及減溫水反沖力對(duì)噴管的作用(俯視圖)
(3)噴管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在問題
    二級(jí)減溫器噴管為一長(zhǎng)540mm,直徑42mm,壁厚5mm的細(xì)長(zhǎng)、薄壁管道,剛性很差,容易發(fā)生撓性變形。此外噴管僅靠底部一個(gè)定位螺栓定位,其他地方?jīng)]有加固件,類似懸臂布置,當(dāng)噴管處于共振狀態(tài)時(shí),B點(diǎn)焊縫處受到的彎矩最大,如前所述,焊縫是噴管最薄弱的部分,受到共振就容易斷裂,減溫水溢出,和蒸汽反復(fù)沖刷集箱處最薄弱的A點(diǎn),使之疲勞破壞產(chǎn)生大裂縫。
2.整改方案的提出與實(shí)施
    針對(duì)上述分析,確定了具體整改方案:
(1)將二級(jí)減溫器噴管抽出,將B點(diǎn)焊縫的破裂部分補(bǔ)焊好,
    對(duì)A點(diǎn)處的裂縫也進(jìn)行了修補(bǔ)。
(2)將噴管進(jìn)行加固。做一有錐度的托盤,托盤材料為
    12Cr1MoV鋼。為便于安裝和為熱膨脹留下余量,托盤與噴管,套管之間留有0.25~0.5mm的間隙,并沿管長(zhǎng)方向開有2mm寬的口(如圖4)。將托盤套上噴管,并焊于噴管和集箱連接點(diǎn)(A點(diǎn))附近(如圖3)。

圖4   托盤的結(jié)構(gòu)
    2013年6月5日,該方案在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施完畢。
三、攻關(guān)效果
    通過上述措施,重新運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)二級(jí)減溫器漏水現(xiàn)象得到很好消除,確保了鍋爐汽溫的穩(wěn)定,有利于機(jī)組的安全運(yùn)行。該措施從根本上消除了減溫器集箱漏水可能導(dǎo)致其報(bào)廢這一危險(xiǎn)因素,避免了拆換整個(gè)減溫器這一繁雜的修理工作。有效控制了事故停爐停機(jī)的次數(shù),對(duì)有效消耗高煤和保證主體廠生產(chǎn)起了重要作用。


 

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